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范各庄洗煤厂块中煤解离再选技术改造

完成单位:开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司

登记编号:ZSXC-2023-MT-2-015      登记年份:2023      登记日期:2023-06-29

项目概况
成果简介:范各庄洗煤厂块中煤平均灰分25%左右,发热量较高,是矿物质和煤的连生体,是一种复杂的混合物,密度介于精煤和矸石之间,常规选煤方法无法对块中煤进行有效分选。由于煤的结构成分复杂,煤岩组分一般不以单体颗粒的形式出现,要从夹矸煤中选出低灰精煤,提高全厂的经济效益,必须对块中煤破碎解离进行技术研究。 (1)为了研究范各庄选煤厂块中煤深度破碎解离的再选情况,在改造前期,选煤厂对块中煤进行了采样并进行试验。按当时的煤质情况,在块中煤解离前,对块中煤进行筛分、浮沉,洗12级精煤时,当精煤理论灰分为10.75%时,精煤产率为0.70%,洗15级精煤时,当精煤理论灰分为12.25%时,精煤回收率为1.55%,精煤产率极低,按范各庄常规选煤方法无法对块中煤进行有效分选。 (2)不同煤质要求的解离度不同,有的块中煤只需破碎到13 mm、6 mm或3mm即可实现理想的精煤回收率,而有些块中煤即使破碎到-0.5mm以下,也不能使精煤得到充分解离,因此,需要对范各庄矿洗煤厂的块中煤破碎解离至不同的粒度,并进行进一步的试验研究。 (3)在改造之初,对块中煤进行取样,当时块中煤的灰分较低,发热量甚至超过6000cal/g。块中煤的粒度为180~13mm,对所取块中煤煤样缩分并破碎解离至-13mm、-6mm、-3mm、-0.5mm,并对解离后的块中煤进行了筛分浮沉试验,试验结果表明,将块中煤解离得越细,精煤的产率越高,当解离至-0.5mm时,总精煤的产率达到最高值,将块中煤进行破碎解离,精煤产率远高于解离前的精煤产率,因此,范各庄选煤厂有必要对块中煤进行破碎解离,增加块中煤解离系统,对破碎后的块中煤进行再选,提高精煤产率。 虽然将块中煤解离得越细,精煤产率越高,产品效益最大,但是需要多级破碎而且破碎设备复杂。选煤厂只能在原有的缓冲仓位置进行改造,受到现场空间的限制,布置的设备的台数有限;另外块中煤破碎解离到更小的粒度,存在过粉碎的情况,会对浮选系统造成较大的影响,尤其是对原本负荷较大的浮选精煤脱水系统会再增加负担,且块中煤破碎解离-3mm、-0.5mm实现的难度特别大。综合现场施工空间、设备布置、精煤产率及破碎粒度过细不容易实现等实际情况,范各庄选煤厂确定将块中煤用三台破碎机进行三级破碎,将块中煤由180~13mm破碎解离至-6mm,既满足现场空间及设备的布置要求,又能够提高精煤产率。 (4)确定块中煤再选工艺流程,在块中煤740转运皮带中部安装一套卸煤装置,利用原有的燃料中煤仓作为缓冲仓,缓冲仓下口安装一台给煤机,给煤机下方依次安装三台破碎机,将180~13mm的块中煤进行一级、二级、三级破碎解离至-6mm,再通过新安装的皮带将煤转载至老井系统,最后装入原煤仓,再进入洗煤系统进行再选 2、主要创新点 合理匹配破碎机的处理能力 因施工现场是利用原有的缓冲仓,场地有限,三台破碎机的能力虽然都为50吨,但因破碎机的破碎粒度越细,处理能力变小,为保证破碎机不压车,充分利用一级破碎机的处理能力,将一级破碎机的出料粒度由50mm变为35mm,二级破碎机、三级破碎机的间隙不变,仍为15mm、6mm,使破碎机的处理能力得到合理匹配。 对一级、二级、三级破碎后的煤样进行筛分 (1)设备调试完成之后,两次对三级破碎后的煤样进行筛分,第一次所取煤样-6mm的煤样占煤样总量的88.91%,第二次所取煤样-6mm的煤样占煤样总量的90.19%。 (2)设计要求将块中煤破碎到6mm,对于煤用双齿辊破碎机,P80(物料80%的重量可通过筛孔计算),能够满足通用的规范要求。通过两次取样分析,并对两次取样的结果进行加权平均,-6mm的产率占两次所取试验煤样总量的89.78%,能够满足规范要求。 对一级、二级、三级破碎后的煤样进行浮沉 块中煤经一级、二级、三级破碎机破碎后进行取样,取样后的筛分浮沉资料,通过可选性曲线查出,按现在的煤质情况,洗12级精煤时,精煤灰分为10.75%时,块中煤解离后精煤理论产率为21.96%,实际产率约为20.21%;洗15级精煤时,块中煤解离后精煤灰分为12.25%时,精煤理论产率为27.67%,实际产率约为25.46%左右,都远远高于解离前的精煤产率。