2018-03-12 15:37:39
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风力发电机组换装加长叶片提升发电能力课题研究

完成单位:中广核新能源投资(深圳)有限公司内蒙古分公司

登记编号:ZSCX-D4-J-1-94      登记年份:2020      登记日期:2020-09-21

项目概况

一、立项背景

宝力格风电场200台FD70型风力发电机组(叶轮直径70米)共装配600支某厂家生产的HT34型叶片(单支叶片长34米),自投运以来风电场已共计发生10次叶片运行中直接折损事件。叶片折损部位主要发生在其R8-R12之间,呈折断形式。从折断部位观察,主要因叶片承重梁先受到损坏,最终导致内部受力不均而造成折断

1、HT34型叶片典型缺陷及理论寿

为了应对惠腾叶片频繁折断问题,2018年7月,风电场委托专业叶片检修单位对场内叶片进行了一次评估,并出具了一份《中广核宝力格风电场HT34型叶片健康诊断及技术经济性分析》报告,报告从风机微观选址、承载力分析、安全余量校核、设计材料选型、生产工艺把控等方面对场内叶片进行了评估,采用等效工程算法对样本叶片剩余寿命进行了计算,得出的结论是场内惠腾叶片的理论寿命为11-13年(风力发电机理论寿命为20年)

2、HT34型叶片缺陷产生机

(1)叶片材质问

叶片生产厂家早期出于成本考虑使用聚酯树脂作为原材料,但是聚酯树脂在寒冷的冬季容易脆化,经过近 10 年时间运行,聚酯树脂材料衰减老化加剧,脆化度增加

(2)制造存在缺

叶片最大弦长至接近 1/2 叶片长的局部,属于叶片曲率很不连续的区域,曲率不连续将导致叶片铺层贴合度难度较大。且此处叶片表面积和弯度最大,也是提供叶片整体刚度和承担载荷的最主要区域。由于该型叶片早期生产工艺不达标,导致R8-R16区域有较多缺陷,从已折损的叶片来看全部都是从该区域折断

(3)设计安全余量不足原

叶片原始设计存在较大设计安全余量不足问题,无法满足叶片安全运行 20 年,尤其在叶片运行 5 年后开始出现材料衰减、运行环境材料老化后,叶片强度降低,难以抵御复杂载荷作用,开始出现裂纹。疲劳载荷作用下,在加载初期迅速发生大量基体开裂,所形成的裂纹及其累积造成纵向弹性模量显著衰减

3、HT34型叶片对于风电场经济效益的影

2017年-2019年,中广核宝力格风电场因叶片缺陷导致近120台机组先后长期停机(停机30天以上),造成电量损失超过1.2亿千瓦时,叶片更换、维修费用4700余万元,直接经济损失约9860余万元,该HT34型叶片批次性质量性问题为风电场的经营效益造成了极大的影响

二、内涵、机理

1、宝力格风电场风资源分

①、空气密

宝力格风电场海拨大约为1350m,查阅可研报告,根据气象站1956~2017年实测的平均气压、平均气温、空气密度,按低温环境-5℃计算当地空气密度。通过公式计算,可得到风场当地空气密度为1.11 kg/m3

(当地空气密度计算公式

式中

ρ-空气密度,kg/m

h-当地大气压力,P

t -温度,

②、风电机组部件初步评

根据风场风资源数据计算改造后各部件的极限和疲劳载荷,通过与机组设计载荷对比,对可行性进行初步判断

2、仿真建

根据对宝力格风场风资源情况的分析以及叶片改造方案,对整个系统进行动力学仿真建模,并对各设计工况进行载荷计算,通过对比极限载荷和疲劳载荷,对风电机组主要部件进行安全性校核

3、极限载荷和疲劳载荷对

将改造后叶片极限计算载荷与极限设计载荷对比,可知叶片计算载荷小于叶片设计值,只有部分截面挥舞载荷高于设计值,通过对叶片安全性进行综合评估得出,改造后加长型叶片是能够满足要求的。此外,经校验机组其他部件极限计算载荷小于极限设计载荷,所是满足叶片加长改造要求的。疲劳载荷经计算亦满足需求

4、对塔架强度进行校

分别对塔架的极限强度和疲劳寿命进行分析,通过仿真计算得出塔架的强度校核。计算结果显示塔架屈曲和焊缝疲劳损伤都小于1,由此可判断,改造后机组的塔架是满足要求的

5、对机组基础进行复

经复核,叶片加长后的风机载荷加载到原风机基础上时,正常运行荷载工况下不满足基底脱开面积要求,需要对基础进行加固型改造

三、叶片加长技术亮点

创新点一:

本课题摒弃风电行业内“原型号替代”的大部件质量问题解决思路,充分利用机组部件设计裕量,采用加长型叶片替换存在批次质量问题的旧叶片,用超发的电量弥补新设备的采购费用,既消除了大部件质量问题造成的电量损失,同时提升了设备的安全性能

创新点二

在机组其他部件不更换的前提下更换加长型叶片,将叶轮扫风面积增加21.6%,单台机组电量提升可达到26%-36%,极大地提高了叶片的风能捕获能力并优化了机组的功率曲线

创新点三

利用工程软件对原有基础进行校核,在保留原有基础的情况下进行创新性加固设计,降低了改造成本,使得改造项目切实可行

四:实施前后效果(效益)对比

叶片改造后,在不限电的情况下,按宝力格风场年平均风速8.5m/s估算,单台机组每年约多发40万千万时电量,电量单价按0.42元/千瓦时计算,则每台机组每年增加收入16.8万元

如进行此项改造,在机组剩余生命周期内,收入增加值约为100.8-126万元,基本可抵消新型叶片的采购、吊装费用,可以说既解决了旧叶片安全性、可靠性低问题,又最大限度地降低了叶片问题处置成本

五、成果的推广

经过充分论证,该方案已在宝力格风电场46号机组进行了应用,并且推广到内蒙古北方龙源风电场、大唐新能源达里、左云风电场相同机组。通过进行此项改造,有效提升了风力发电机组的安全性、消除了因叶片问题导致机组长期停机电量损失,发电效益较未改造前提升了近21.3%

目前国内运营同时期(2007年-2010年)生产的1.5MW风力发电机组近20000台,其中安装具有质量问题叶片的机组近2000台(包括中广核新能源公司大梁和大岗子风电场同时期安装的360台同型号风机),如果都采用上述方案进行改造,则每年可实现发电量提升近13亿千瓦时,按照电价0.42元/千瓦时计算,每年可提升效益5.46亿元