2018-03-12 15:37:39
公告

尊敬的用户:

因平台升级改造的需要,原成果申报平台即日起停用。第六届全国设备管理与技术创新成果申报启用新平台:https://www.shebeiyiyuan.com,请重新登录注册。

中国设备管理协会专家服务中心
2024年1月22日

打开新平台
首页  >  创新成果  >  空压机组增压机平衡盘改造

空压机组增压机平衡盘改造

完成单位:中海石油华鹤煤化有限公司

登记编号:ZSCX-2021-SH-J-2-52      登记年份:2021      登记日期:2021-04-28

项目概况

改造背景:

       空压机组增压机一直存在轴向力过大问题,开车提压时需要将增压机平衡管的平衡阀关闭,放空阀打开,调节增压机侧推力轴承温度,这样造成机组平衡管放空管线一定的气量浪费。 

改造前主要工艺参数:

       增压机三段出口压力:6.78Mpa(A);主推力瓦温度:72.8/65.2℃;付推力瓦温度:48/47.3℃;增压机位移:0.20mm。(增压机平衡管放空阀门全部打开状态,增压机平衡管平衡阀门全部关闭状态) 

技术原理及性能:

       参照相关运行数据,主要措施为增大平衡盘直径,在平衡管放空阀全关的情况下,推力轴承温度不大于90℃。即在原348mm基础上增大到360mm,密封形式采用原侧齿密封。转子在原来旧轴基础上重新固定轴套,轴套与主轴之间采用过盈配合加螺钉紧固。平衡的径向尺寸增大后,对应的隔板处径向尺寸重新调整。侧齿密封用T型止口处内孔由原371mm增大到391mm,同时利用原侧齿密封T型止口槽大端作为整改后T型止口槽小端,重新加工T型止口槽大端。为改善止推轴承与箱体及主轴推力盘接触情况,将止推轴承箱体与止推轴承衬套做成一个整体。 

技术的创造性与先进性:

       该改造目前在国内应用和实施较少,属于国内较先进的改造技术。 

技术的成熟程度适用范围和安全性:

       经过改造后机组运行评估,达到改造预期效果,比较适用于大型离心压缩机轴向力问题处理,同时改造经过科学计算与现场实际运行参数对比,改造比较安全稳定。改造后主要工艺参数:增压机三段出口压力:6.61Mpa(A);主推力瓦温度:52.2/56℃;付推力瓦温度:48.6/47.6℃;增压机位移:0.15mm。(增压机平衡管放空阀门全部关闭状态,增压机平衡管平衡阀门全部打开状态) 

应用情况及存在的问题:

       经过本次改造,压缩机组轴向力大问题得到了有效处理,机组提压后,可实现平衡管放空阀门全部关闭状态,平衡阀门全部打开状态,机组止推轴承温度及压缩机轴向位移控制在指标范围内。通过改造原平衡管放空DN100管线实现关闭,管线排放压力6.8MPa,放空空气流量26.4Nm3/h,改造后空压机组运行主蒸汽下降3T/h,平均每吨蒸汽成本120元,全年(按300天计算)累计节约259.2万元。 

间接节约成本:

       由于未改造前机组无法实现100%负荷运行,如机组负荷提高到100%,增压机主推力瓦温度会升高到近100℃,严重影响机组安全运行,此问题一直是制约机组满负荷生产的瓶颈问题。